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fanuc系統(tǒng)常見(jiàn)故障維修實(shí)例

日期:2022-04-11   瀏覽量:7640

fanuc系統(tǒng)常見(jiàn)故障維修實(shí)例


1.FANUC 0MC系統(tǒng),型號(hào)為XH754的數(shù)控機(jī)床換刀不能拔刀的故障維修

故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0MC系統(tǒng),型號(hào)為XH754的數(shù)控機(jī)床,換刀時(shí),手爪未將主軸中刀具拔出,報(bào)警。

分析及處理過(guò)程:手爪不能將主軸中刀具拔出的可能原因有:

①刀庫(kù)不能伸出;②主軸松刀液壓缸未動(dòng)作;③松刀機(jī)構(gòu)卡死。

復(fù)位,消除報(bào)警:如不能消除,則停電、再送電開(kāi)機(jī)。用手搖脈沖發(fā)生器將主軸搖下,用手動(dòng)換刀換主軸刀具,不能拔刀,故懷疑松刀液壓缸有問(wèn)題。在主軸后部觀察,發(fā)現(xiàn)松刀時(shí),松刀缸未動(dòng)作,而氣液轉(zhuǎn)換缸油位指示無(wú)油,檢查發(fā)現(xiàn)其供油管脫落。,重新安裝好供油管,加油后,打開(kāi)液壓缸放氣塞放氣兩次,松刀恢復(fù)正常。

2.FANUC PM0 NOT READY報(bào)警的故障維修

故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC PM0系統(tǒng)的數(shù)控車(chē)床,開(kāi)機(jī)或加工過(guò)程中有時(shí)出現(xiàn)NOT READY報(bào)警,關(guān)機(jī)后重新開(kāi)機(jī),故障可以自動(dòng)消失。

分析及處理過(guò)程:在故障發(fā)生時(shí)檢查數(shù)控系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)伺服驅(qū)動(dòng)器上的報(bào)警指示燈亮,表明伺服驅(qū)動(dòng)器存在問(wèn)題。為了盡快判斷故障原因,維修時(shí)通過(guò)與另一臺(tái)機(jī)床上同規(guī)格的伺服驅(qū)動(dòng)器對(duì)調(diào),開(kāi)機(jī)后兩臺(tái)機(jī)床均能正常工作,證明驅(qū)動(dòng)器*。但數(shù)日后,該機(jī)床又出現(xiàn)相同報(bào)警,初步判斷故障可能與驅(qū)動(dòng)器安裝、連接有關(guān)。將驅(qū)動(dòng)器拆下清理、重新安裝,確認(rèn)安裝、連接后,該故障不再出現(xiàn)。

3.FANUC 0M 機(jī)床參數(shù)混亂的故障維修

故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0M系統(tǒng)的加工中心,在加工過(guò)程中程序不能正常執(zhí)行,換刀和Z軸功能喪失,同時(shí)出現(xiàn)910報(bào)警。

分析及處理過(guò)程:910報(bào)警意為“RAM存儲(chǔ)板出錯(cuò)",因此按以下方法排除:①首先檢查后備電池電壓正常;②將系統(tǒng)內(nèi)存參數(shù)記錄下來(lái)然后全部清除:③利用RS-232接口將以前備份的機(jī)床參數(shù)文件調(diào)入系統(tǒng);④機(jī)床參數(shù)恢復(fù)完畢后斷電重新起動(dòng)機(jī)床,故障消除。

4.FANUC PM0系統(tǒng)無(wú)法起動(dòng)的故障維修

故障現(xiàn)象:某配套FANUC PM0的數(shù)控機(jī)床,開(kāi)機(jī)后系統(tǒng)無(wú)法起動(dòng),控制器正面的綠色指示燈“EN"’不亮。

分析及處理過(guò)程:檢查系統(tǒng)DC24V電源輸入狀況,檢查結(jié)果為DC23.6V(在DC24V±10%范圍內(nèi)),屬正常。關(guān)機(jī)后,檢查控制器正面的熔斷器F1,發(fā)現(xiàn)熔斷器已燒斷;更換F1后,系統(tǒng)故障排除。

5.FANUC 0-TD系統(tǒng)的數(shù)控車(chē)床CRT閃爍、發(fā)亮的故障維修

故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0-TD系統(tǒng)的數(shù)控車(chē)床,在調(diào)試中時(shí)常出現(xiàn)CRT閃爍、發(fā)亮,但無(wú)字符顯示。

分析及處理過(guò)程:分析引起故障的原因主要有:

1)CRT亮度調(diào)整不當(dāng)。

2)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定不當(dāng)。

3)系統(tǒng)的主板和存儲(chǔ)板不良。

調(diào)整CRT的亮度和灰度旋鈕,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行初始化處理,重新設(shè)定參數(shù)后,顯示恢復(fù)正常。

6.FANUC-0T數(shù)控車(chē)床插頭上有短路的故障維修

故障現(xiàn)象:一臺(tái)FANUC-0T數(shù)控車(chē)床,開(kāi)機(jī)后CRT無(wú)畫(huà)面,電源模塊報(bào)警指示燈亮。

分析及處理過(guò)程:根據(jù)維修說(shuō)明書(shū)所述,發(fā)現(xiàn)CRT和I/O接口公用的24EDC電源正端與直流地之間僅有1~2Ω電阻,而同類(lèi)設(shè)備應(yīng)有155Ω電阻,這類(lèi)故障一般在主板,而本例故障較特殊。先拔掉M18電纜插頭,故障仍在,后拔掉公用的24EDC電源插頭后,電阻值恢復(fù)正常,順線查出插頭上有短路現(xiàn)象。排除后,機(jī)床恢復(fù)正常。

7.FANUC 7M 集成濾波器開(kāi)路的故障維修

故障現(xiàn)象:某FANUC 7M數(shù)控4軸銑床,開(kāi)機(jī)后發(fā)生05、07報(bào)警,進(jìn)步檢查B軸位置超差。

分析及處理過(guò)程:經(jīng)分析為位置環(huán)反饋部分有問(wèn)題。檢查7M內(nèi)部位置控制板,發(fā)現(xiàn)個(gè)集成濾波器開(kāi)路,造成反饋信號(hào)中斷。換一個(gè)濾波器后機(jī)床恢復(fù)正常。

8.FANUC-6M系統(tǒng)的加工中心 死機(jī)的故障維修

故障現(xiàn)象:某配套FANUC-6M系統(tǒng)的加工中心打雷后出現(xiàn)死機(jī)。

分析及處理過(guò)程:出現(xiàn)死機(jī)的原因有:軟件方面的問(wèn)題,如控制軟件缺陷、參數(shù)混亂;電路板有故障,特別是主板和存儲(chǔ)板。

首先查系統(tǒng)參數(shù),發(fā)現(xiàn)有許多參數(shù)與備份不一致,重新輸入后,開(kāi)機(jī),機(jī)床恢復(fù)正常。經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床地線接頭銹蝕嚴(yán)重。除銹重新聯(lián)接,并用兆歐表測(cè)量,以確保接地電阻小于4Ω,以后未再出現(xiàn)類(lèi)似故障。

9.腳踏開(kāi)關(guān)的故障維修

故障現(xiàn)象:某配套FANUC PM0系統(tǒng)的數(shù)控內(nèi)球面磨床,踩了腳踏開(kāi)關(guān)后工件沒(méi)有夾緊動(dòng)作。

分析及處理過(guò)程:根據(jù)機(jī)床電氣原理圖,首先檢查腳踏開(kāi)關(guān)的PMC輸入點(diǎn)X4.4的狀態(tài)。當(dāng)壓下腳踏開(kāi)關(guān)后,X4.4的狀態(tài)為“1",說(shuō)明PMC卡緊的控制信號(hào)已經(jīng)發(fā)出,腳踏開(kāi)關(guān)工作正常。再檢查PMC控制工件夾緊對(duì)應(yīng)的輸出信號(hào)Y0.7的狀態(tài),檢查發(fā)現(xiàn)該輸出信號(hào)也正確無(wú)誤??紤]到工件夾緊閥是通過(guò)繼電器的常開(kāi)觸點(diǎn)控制的,測(cè)量電磁閥線圈上的電壓為24V,說(shuō)明繼電器工作正常;檢查液壓站工作壓力正常;斷電檢查電磁閥線圈的電阻值,發(fā)現(xiàn)線圈已燒斷,更換后機(jī)床恢復(fù)正常工作。

10.FANUC 0MC系統(tǒng),型號(hào)為XH754的數(shù)控機(jī)床換刀卡住的故障維修


故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0MC系統(tǒng),型號(hào)為XH754的數(shù)控機(jī)床,換刀過(guò)程快結(jié)束,主軸換刀后從換刀位置下移時(shí),機(jī)床顯示1001“spindle alarm 408 servo alarm(serialerr)"報(bào)警。

分析及處理過(guò)程:現(xiàn)場(chǎng)觀察,主軸處于非定向狀態(tài),可以斷定換刀過(guò)程中,定向偏移,卡?。欢鶕?jù)報(bào)警號(hào)分析,說(shuō)明主軸試圖恢復(fù)到定向位置,但因卡住而報(bào)警關(guān)機(jī)。手動(dòng)操作電磁閥分別將主軸刀具松開(kāi),刀庫(kù)伸出,手工將刀爪上的刀卸下,再手動(dòng)將主軸夾緊,刀庫(kù)退回;開(kāi)機(jī),報(bào)警消除。為查找原因,檢查刀庫(kù)刀爪與主軸相對(duì)位置,發(fā)現(xiàn)刀庫(kù)刀爪偏左,主軸換刀后下移時(shí)刀爪右指刮擦刀柄,造成主軸順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)偏離定向,而主軸默認(rèn)定向?yàn)镸19,恢復(fù)定向旋轉(zhuǎn)方向與偏離方向一致,更加大了這一偏離,因而偏離很多造成卡死;而主軸上移時(shí),刀爪右指刮擦使刀柄逆轉(zhuǎn),而M19定向?yàn)檎D(zhuǎn)正好將其消除,不存在這一問(wèn)題。調(diào)整刀庫(kù)回零位置參數(shù)7508,使刀爪與主軸對(duì)齊后,故障消除。

11.FANUC PM0的數(shù)控車(chē)床 401號(hào)報(bào)警的故障維修

故障現(xiàn)象:某配套FANUC PM0的數(shù)控車(chē)床,時(shí)常出現(xiàn)401號(hào)報(bào)警。

分析及處理過(guò)程:經(jīng)多次試驗(yàn),該機(jī)床并不是一直出現(xiàn)該報(bào)警號(hào),而是時(shí)有時(shí)無(wú)。從故障的現(xiàn)象上來(lái)看,該類(lèi)故障一般不大可能是原理或設(shè)計(jì)故障,而極有可能是某處連接不良而引起。參考FANUC PM0維修手冊(cè),并檢查各處電纜的連接狀況,發(fā)現(xiàn)數(shù)控系統(tǒng)至伺服的連接電纜松動(dòng);重新連接后故障排除。

12.FANUC 0MC系統(tǒng),型號(hào)為XH754的數(shù)控機(jī)床刀庫(kù)不停轉(zhuǎn)的故障維修

故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0MC系統(tǒng),型號(hào)為XH754的數(shù)控機(jī)床,刀庫(kù)在換刀過(guò)程中不停轉(zhuǎn)動(dòng)。

分析及處理過(guò)程:拿螺釘旋具將刀庫(kù)伸縮電磁閥手動(dòng)鈕擰到刀庫(kù)伸出位置,保證刀庫(kù)一直處于伸出狀態(tài),復(fù)位,手動(dòng)將刀庫(kù)當(dāng)前刀取下,停機(jī)斷電,用扳手?jǐn)Q刀庫(kù)齒輪箱方頭軸,讓空刀爪轉(zhuǎn)到主軸位置,對(duì)正后再用螺釘旋具將電磁閥手動(dòng)鈕關(guān)掉,讓刀庫(kù)回位。再查刀庫(kù)回零開(kāi)關(guān)和刀庫(kù)電動(dòng)機(jī)電纜正常,重新開(kāi)機(jī)回零正常,MDI方式下?lián)Q刀正常。懷疑系干擾所致,將接地線處理后,故障再未出現(xiàn)過(guò)。

13.FANUC 0TD的數(shù)控車(chē)床液壓卡盤(pán)失效的故障維修

故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0TD的數(shù)控車(chē)床,在開(kāi)機(jī)后發(fā)現(xiàn)液壓站發(fā)出異響,液壓卡盤(pán)無(wú)法正常裝夾。

分析及處理過(guò)程:經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)觀察,發(fā)現(xiàn)機(jī)床開(kāi)機(jī)起動(dòng)液壓泵后,即產(chǎn)生異響,而液壓站輸出部分無(wú)液壓油輸出,因此,可斷定產(chǎn)生異響的原因出在液壓站上,而產(chǎn)生該故障的原因大多為以下幾點(diǎn):

1)液壓站油箱內(nèi)液壓油太少,導(dǎo)致液壓泵因缺油而產(chǎn)生空轉(zhuǎn)。

2)液壓站油箱內(nèi)液壓油由于長(zhǎng)久未換,污物進(jìn)入油中,導(dǎo)致液壓油粘度太高而產(chǎn)生異響。

3)由于液壓站輸出油管某處堵塞,產(chǎn)生液壓沖擊,發(fā)出聲響。

4)液壓泵與液壓電動(dòng)機(jī)聯(lián)接處產(chǎn)生松動(dòng),而發(fā)出聲響。

5)液壓泵損壞。

6)液壓電動(dòng)機(jī)軸承損壞。

檢查后,發(fā)現(xiàn)在液壓泵起動(dòng)后,液壓泵出口處壓力為“0";油箱內(nèi)油位處于正常位置,液壓油還是比較干凈的,因此可以排除以上第1、2、3點(diǎn)。進(jìn)一步拆下液壓泵檢查,發(fā)現(xiàn)液壓泵為葉片泵,葉片泵正常,液壓電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)正常,因此,可排除以上第5、6兩點(diǎn)。而該泵與液壓電動(dòng)機(jī)聯(lián)接的聯(lián)軸器為尼龍齒式聯(lián)軸器,由于該機(jī)床使用時(shí)間較長(zhǎng),液壓站的輸出壓力調(diào)得太高,導(dǎo)致聯(lián)軸器的嚙合齒損壞,從而當(dāng)液壓電動(dòng)機(jī)旋轉(zhuǎn)時(shí),聯(lián)軸器不能很好地傳遞轉(zhuǎn)矩,從而產(chǎn)生異響。更換該聯(lián)軸器后,機(jī)床恢復(fù)正常。

14.FANUC 0MC系統(tǒng),型號(hào)為XH754的數(shù)控機(jī)床刀庫(kù)位置偏移的故障維修

故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0MC系統(tǒng),型號(hào)為XH754的數(shù)控機(jī)床,在換刀過(guò)程中,主軸上移至刀爪時(shí),刀庫(kù)刀爪有錯(cuò)動(dòng),拔插刀時(shí),有明顯聲響,似乎卡滯:

分析及處理過(guò)程:主軸上移至刀爪時(shí),刀庫(kù)刀爪有錯(cuò)動(dòng),說(shuō)明刀庫(kù)零點(diǎn)可能偏移,或是由于刀庫(kù)傳動(dòng)存在間隙,或者刀庫(kù)上刀具重量不平衡而偏向一邊。因?yàn)椴灏蔚秳e勁,估計(jì)是刀庫(kù)零點(diǎn)偏移;將刀庫(kù)刀具全部卸下將主軸手搖至Y軸第二參考點(diǎn)附近,用塞尺測(cè)刀庫(kù)刀爪與主軸傳動(dòng)鍵之間間隙,證實(shí)偏移;用手推拉刀庫(kù),也不能利用間隙使其回正;調(diào)整參數(shù)7508直至刀庫(kù)刀爪與主軸傳動(dòng)鍵之間間隙基本相等。開(kāi)機(jī)后執(zhí)行換刀正常。

15.FANUC 0MC系統(tǒng),型號(hào)為XH754的數(shù)控機(jī)床刀庫(kù)轉(zhuǎn)動(dòng)中突然停電的故障維修

故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0MC系統(tǒng),型號(hào)為XH754的數(shù)控機(jī)床,換刀過(guò)程中刀庫(kù)旋轉(zhuǎn)時(shí)突遇停電,刀庫(kù)停在隨機(jī)位置。

分析及處理過(guò)程:刀庫(kù)停在隨機(jī)位置,會(huì)影響開(kāi)機(jī)刀庫(kù)回零。故障發(fā)生后盡快用螺釘旋具打開(kāi)刀庫(kù)伸縮電磁閥手動(dòng)鈕讓刀庫(kù)伸出,用扳手?jǐn)Q刀庫(kù)齒輪箱方頭軸,將刀庫(kù)轉(zhuǎn)到與主軸正對(duì),同時(shí)手動(dòng)取下當(dāng)前刀爪上的刀具,再將刀庫(kù)電磁閥手動(dòng)鈕關(guān)掉,讓刀庫(kù)退回。經(jīng)以上處理,來(lái)電后,正?;亓憧苫謴?fù)正常。

16.FANUC 0MC系統(tǒng),型號(hào)為XH754的數(shù)控機(jī)床換刀過(guò)程有卡滯的故障維修

故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0MC系統(tǒng),型號(hào)為XH754的數(shù)控機(jī)床,換刀過(guò)程中,刀時(shí)有卡滯,同時(shí)聲響大。

分析及處理過(guò)程:觀察刀庫(kù)無(wú)偏移錯(cuò)動(dòng),故懷疑主軸定向有問(wèn)題,主軸定向偏移會(huì)影響換刀。將磁性表吸在工作臺(tái)上,將百分表頭壓在主軸傳動(dòng)鍵上平面,用手搖脈沖發(fā)生器,移動(dòng)X軸,看兩鍵是否等高。通過(guò)調(diào)整參數(shù)6531,將兩鍵調(diào)平;再換刀,故障排除。

17.FANUC 0MC系統(tǒng),型號(hào)為XH754的數(shù)控機(jī)床換刀不能拔刀的故障維修

故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0MC系統(tǒng),型號(hào)為XH754的數(shù)控機(jī)床,換刀時(shí),手爪未將主軸中刀具拔出,報(bào)警。

分析及處理過(guò)程:手爪不能將主軸中刀具拔出的可能原因有:

①刀庫(kù)不能伸出;②主軸松刀液壓缸未動(dòng)作;③松刀機(jī)構(gòu)卡死。

復(fù)位,消除報(bào)警:如不能消除,則停電、再送電開(kāi)機(jī)。用手搖脈沖發(fā)生器將主軸搖下,用手動(dòng)換刀換主軸刀具,不能拔刀,故懷疑松刀液壓缸有問(wèn)題。在主軸后部觀察,發(fā)現(xiàn)松刀時(shí),松刀缸未動(dòng)作,而氣液轉(zhuǎn)換缸油位指示無(wú)油,檢查發(fā)現(xiàn)其供油管脫落。,重新安裝好供油管,加油后,打開(kāi)液壓缸放氣塞放氣兩次,松刀恢復(fù)正常。

18.KNDl00T系統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床換刀時(shí)間過(guò)長(zhǎng)報(bào)警的故障維修

故障現(xiàn)象:某配套KNDl00T系統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床,在指dìng2號(hào)刀位時(shí)刀架旋轉(zhuǎn)直至產(chǎn)生05號(hào)報(bào)警后停止。

分析及處理過(guò)程:05號(hào)報(bào)警的含義為“換刀時(shí)間過(guò)長(zhǎng)"。從刀架開(kāi)始正轉(zhuǎn),經(jīng)過(guò)Ta時(shí)間后指dìng的刀架到達(dá)信號(hào)仍然沒(méi)有接收到,故產(chǎn)生報(bào)警。因此可適當(dāng)延長(zhǎng)Ta的值,但延長(zhǎng)后仍然會(huì)產(chǎn)生報(bào)警。仔細(xì)多次觀察換刀過(guò)程發(fā)現(xiàn)有時(shí)2號(hào)刀位能找到,有時(shí)找不到,通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)換刀過(guò)程中刀架到位信號(hào)找不到,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)刀架與刀架控制模塊之間接觸不是太好。重新連接后,故障排除。

19.FANUC 0TC系統(tǒng)的數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床刀塔的故障維修

故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0TC系統(tǒng)的數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床,轉(zhuǎn)塔啟動(dòng)后一直旋轉(zhuǎn)不停,并出現(xiàn)報(bào)警“2007 TURRET INDEXING TIME UP"即:轉(zhuǎn)塔旋轉(zhuǎn)超時(shí)。

分析及處理過(guò)程:出現(xiàn)故障時(shí),按"RESET"轉(zhuǎn)塔停止旋轉(zhuǎn),但系統(tǒng)又出現(xiàn)“2031TURRET NOT CLAMP"(轉(zhuǎn)塔沒(méi)有卡緊)報(bào)警。檢查發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)塔沒(méi)有卡緊的動(dòng)作,檢查PMC輸出點(diǎn)Y46.2,證明卡緊的信號(hào)已經(jīng)發(fā)出。進(jìn)一步檢查控制卡緊轉(zhuǎn)塔的電磁閥的電源斷路器過(guò)載,說(shuō)明電磁閥線路存在短路,更換連接電纜后,機(jī)床故障消除。

20.FANUC 0“NO.078號(hào)"報(bào)警的故障維修

故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0系統(tǒng)的數(shù)控車(chē)床,執(zhí)行某零件加工程序時(shí)出現(xiàn)NO.078號(hào)報(bào)警。

分析及處理過(guò)程:

報(bào)警顯示:找不到地址P指dìng的子程序號(hào)

檢查零件加工程序,有如下程序:

N20 M98P0010:

于是,檢查M98調(diào)用的子程序,但找不到該子程序,原來(lái)操作人員將程序號(hào)輸入錯(cuò)誤,導(dǎo)致程序找不到所要調(diào)用的子程序。修改所調(diào)用子程序的程序號(hào),重新啟動(dòng)程序,恢復(fù)正常。

21.FANUC PM0液壓泵噪聲大的故障維修

故障現(xiàn)象:某配套FANUC PM0系統(tǒng)的數(shù)控專(zhuān)用磨床,在機(jī)床大修后發(fā)現(xiàn)機(jī)床起動(dòng)后液壓泵噪聲特別大。

分析及處理過(guò)程:據(jù)用戶(hù)反映,在機(jī)床大修前,液壓泵起動(dòng)聲音較小,而在維修后液壓泵反而噪聲變大了。根據(jù)用戶(hù)反映和現(xiàn)場(chǎng)分析可知產(chǎn)生該原因可能是由于液壓某處管路堵塞、液壓泵損壞等原因造成,因此拆開(kāi)液壓油管和液壓泵,發(fā)現(xiàn)泵和油管均正常,在拆的過(guò)程中,偶爾發(fā)現(xiàn)液壓油粘度特別高,核對(duì)機(jī)床使用說(shuō)明書(shū),發(fā)現(xiàn)液壓油牌號(hào)不正確,故障時(shí)正值冬天,從而使液壓泵噪聲變大。更換液壓油后,機(jī)床故障排除。

22.XH754低壓報(bào)警的故障維修

故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0MC系統(tǒng),型號(hào)為XH754的數(shù)控機(jī)床,出現(xiàn)油壓低報(bào)警。

分析及處理過(guò)程:首先檢查氣液轉(zhuǎn)換的氣源壓力正常,檢查工作臺(tái)壓緊液壓缸油位指示桿,已到上限,可能缺油,用螺釘旋具擰工作臺(tái)上升、下落電磁閥手動(dòng)鈕,讓工作臺(tái)壓緊氣液轉(zhuǎn)換缸補(bǔ)油,油位指示桿回到中間位置,報(bào)警消除。但過(guò)半小時(shí)左右,報(bào)警又出現(xiàn),再查壓緊液壓缸油位,又缺油,故懷疑油路有泄漏。查油管各接頭正常,懷疑對(duì)象縮小為工作臺(tái)夾緊工作液壓缸和夾緊氣液轉(zhuǎn)換缸,查氣液轉(zhuǎn)換缸,發(fā)現(xiàn)油腔端Y形聚胺酯密封有裂紋,導(dǎo)致壓力油慢慢回流到補(bǔ)油腔,最后因油不夠不能形成油壓而報(bào)警,更換后故障排除。


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